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『表彰季』为这些大修最佳点改善冠名员工点赞

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2017年度大修最佳点改善冠名员工:


姜远廷、杜尚凯、李磊、李传勇

      

异氰酸酯装置 姜远廷 

大修最佳点改善冠名员工


1、总结以往大修经验,编制《MDI装置螺栓作业规范Ver17.10》;结合装置现场工况编制《8.8级螺栓扭矩值参考标准》;梳理检修施工流程,编制《扭矩施工作业流程》。


2、,46人参加专业理论培训和现场实操考核,最终筛选出26人担任扭矩施工组长。


3、完成扭矩施工法兰1300道,,且开车过程中无需冷紧、热紧,气密完毕就安排保温保冷恢复,开车过程中未发生一起法兰泄漏,并且也为下次大修螺栓能轻松拆卸打下基础。


4、建立了三支承包商的扭矩施工队伍(五冶检修+六化建技改+五冶长期),基本能满足装置大修、技改及日常维护需求,有力的保障了装置的“长周期稳定运行” 。


联合装置 杜尚凯

大修最佳点改善冠名员工


杜尚凯提出的点改善实用性强,各班组都会使用到,可以借鉴到其它系统使用,此改善可以避免五个隐患因子的产生,从而消除环保、安全、健康方面的隐患,同时提高人员工作效率,提升现场人员满意度。


 设备部 李磊

大修最佳点改善冠名员工


很荣幸被评为2017年度大修最佳点改善冠名员工,感谢领导的认可。我一直认为改善是提高设备稳定的一种必要手段。本次大修实施点改善9项,特别是712工序风机联轴器的改善,彻底解决了风机震动大,降低跳车导致环保事故的发生。


宁波造气装置 李传勇

大修最佳点改善冠名员工


1、负责气化工艺运行及安排倒炉计划,2017年气化炉共计投料12次,其中连投8次,气化系统平均运行75天,全年没有因气化炉导致生产波动。


2、推行了标准化检修,磨机检修,气化检修都实行了标准化作业,安全、效率、规范都有了质的提升。


3、 磨机的技改取得了突破性进展,磨机负荷由原来45吨提升到65吨,由原来2016年三台磨机运行提高到2017年2台磨机运行,并且煤浆浓度全年平均62%以上,给公司增产降耗带来巨大收益,单纯电耗一年节省360多万。


4.、大修工作实行“所有工作前置”的指导思想,从大修方案、材料、人员组织、质量验收等都做到了环环把控,并在大修严把质量关,E0802\E0912\E09206\F0701等发现问题并及时作出方案解决掉,气化系统一次性开车取得圆满成功。


5.、培训员工技能,在大修中对打开的设备带领新学员进行现场培训,使得员工在理论和实践的技能上得到大幅提升。


6.、大修费控管理上,基本实现了每天工作完毕后费控单据及时签收,避免了拖延、遗忘、误签等现象,圆满实现了公司2017年大修费控管理方案。


7.、大修中高风险的项目,例如87台氧阀的检修,从拆检、防护、脱脂、复位、吹扫等环节全程把控,消除了潜在隐患,后期投用无一出现质量问题。


8.、大修中协调各方施工单位,保证了大修节点顺利进行,如期按照计划1月16日开车成功,并没有出现任何隐患。


     “历史承认那些为共同目标劳动因而自己变得高尚的人是伟大人物;经验赞美那些为大多数人带来幸福的人是最幸福的人。”


---马克思《青年在选择职业时的考虑》


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