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隧道窑脱硫不用风机的实践

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安阳诚信人工干燥内燃烧砖研究所

技术简介 

一、设计改造隧道窑烘干室中增加烘干室脱硫不用风机利用余热出砖温度不超环境温度15,联系人:温总:13893858559。

二、低温长烧烧砖可培训或安排烧砖工省燃料产量高,联系人:徐总:15281191939。

三、隧道窑烘烧一体,4x4米窑车烧砖35分钟一车成品砖日产25万块标砖以上。联系人:张工:13949523222。

以上是我所三项技术欢迎咨询实地考察联系人林随平:15703466168。 

隧道窑脱硫不用风机的实践 

政府对环保要求越来越严我们改造有几座隧道窑省环保局已在线监察煤改天然气烧砖生产为环保达标使砖厂成本越来越高砖价受市场影响砖价不高许多砖厂面临亏损环保不达标生存危险笔者对某砖厂改造隧道窑脱硫不用风机技术改造简介


烘干砖坯塌坯图 

、改造隧道窑使用现状

隧道窑一烘一烧工艺生产,隧道窑与烘干室长度一样,98m,码砖坯高14层,内宽3.6m,原料粘土65%,内燃料煤矸石次煤35%,砖坯内燃发热量410大卡/kg,50硬挤出砖机,搅拌机2台,对滚机2台,码坯机,机械设备良好。

隧道窑主风机18#,电机75KW,烘干室侧送风,6台12#轴流风机,电

机22KW,正负压排潮。

因烘干室设计不合理,日产20车,产量约10万块实心砖,严重塌坯。焙烧技术不到位,砖质量受到严重影响,厂处在亏损状态经营,烘干室正负压排潮,脱硫烟热地下运行,没安脱硫设备,瞒哄政府行为。

改造措施

脱硫不用风机主要用于一烘一烧隧道窑上,具体工艺是原风机不动,利用冷却带的余热通过安装小风机送到原烘干室前段,进行正压预烘砖坯,原主风机只负责烘干后半部砖坯,烘干长度减少,很容易把烘干烟热正压组织到脱硫塔进行脱硫处理,脱硫工艺和另按风机一样,其工艺就是在原烘干室中又增加一个烘干室工作。

改造后的优点

1、通过测量冷却带烧过砖产生余热,无灰尘,无硫和其它杂质不会对环境造成污染。

2、优质余热利用预烘砖坯、生产砖坯可直接进窑,不需停放24小时在进窑,预烘砖坯后块坯脱水约3两左右。

3、砖坯通过余热预烘后,为二次烟热烘坯打下良好基础,使烘干室在烘干砖坯的过程中,不会塌坯,给焙烧工提高产量打下了良好基础。

4、原主风机利用烟热烘干砖坯,再通过焙烧,风量不会增加。

5、利用余热烘干砖坯,冷却段余热抽取后,出窑砖温度不超环境温度15度。

6、砖坯通过余热预烘,二次烘干,生产湿砖坯直接进窑,不二次回潮,烘干时间长,不裂纹,砖质量好。

7、砖坯二次烘干后,水份减少,焙烧产量提高。

改造后的脱硫塔 

改造后的脱硫塔和厂房

总结

1、“会烘干者得天下”,隧道窑利用余热的热源进行二次烘干,砖坯干燥

质量高、含水率低,烧砖可使煤耗降低。

2、预烘砖坯,含水率降低,二次风量减少,对脱硫设备运动成本可降低,不因脱硫的处理而导致产品质量、产量降低。

3、该厂改造后,日产量提高34车约达到18万块实心砖,煤耗降低380大卡/kg,砖成品率达99%以上,使该厂迅速扭亏转盈,老板达到满意效果。

注意事项

在改造或新建隧道窑中,烘干室中增加烘干室,脱硫不用风机,一定要慎重考虑,风机的选择,风道、风口的大小,要经过合理的计算和经验,方可达到最佳效果。

地址:河南省安阳市殷都区水冶镇矿务局院内

电话:137 0346 6168 林随平 


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