安阳诚信人工干燥内燃烧砖研究所
技术简介
一、设计、改造隧道窑烘干室中增加烘干室,脱硫不用风机利用余热,出砖温度不超环境温度15度,联系人:温总:13893858559。
二、低温长烧烧砖,可培训或安排烧砖工,省燃料,产量高,联系人:徐总:15281191939。
三、隧道窑烘烧一体,4米x4米窑车烧砖35分钟一车成品砖,日产25万块标砖以上。联系人:张工:13949523222。
以上是我所三项技术,欢迎咨询实地考察。联系人林随平:15703466168。
隧道窑脱硫不用风机的实践
政府对环保要求越来越严,我们改造有几座隧道窑,省环保局已在线监察,煤改天然气烧砖生产。为环保达标,使砖厂成本越来越高,砖价受市场影响,砖价不高,许多砖厂面临亏损,环保不达标生存危险,笔者对某砖厂改造隧道窑脱硫不用风机技术改造简介。
烘干砖坯塌坯图
一、改造隧道窑使用现状:
隧道窑一烘一烧工艺生产,隧道窑与烘干室长度一样,98m,码砖坯高14层,内宽3.6m,原料粘土65%,内燃料煤矸石次煤35%,砖坯内燃发热量410大卡/kg,50硬挤出砖机,搅拌机2台,对滚机2台,码坯机,机械设备良好。
隧道窑主风机18#,电机75KW,烘干室侧送风,6台12#轴流风机,电
机22KW,正负压排潮。
因烘干室设计不合理,日产20车,产量约10万块实心砖,严重塌坯。焙烧技术不到位,砖质量受到严重影响,厂处在亏损状态经营,烘干室正负压排潮,脱硫烟热地下运行,没安脱硫设备,瞒哄政府行为。
二、改造措施:
脱硫不用风机主要用于一烘一烧隧道窑上,具体工艺是原风机不动,利用冷却带的余热通过安装小风机送到原烘干室前段,进行正压预烘砖坯,原主风机只负责烘干后半部砖坯,烘干长度减少,很容易把烘干烟热正压组织到脱硫塔进行脱硫处理,脱硫工艺和另按风机一样,其工艺就是在原烘干室中又增加一个烘干室工作。
三、改造后的优点:
1、通过测量冷却带烧过砖产生余热,无灰尘,无硫和其它杂质不会对环境造成污染。
2、优质余热利用预烘砖坯、生产砖坯可直接进窑,不需停放24小时在进窑,预烘砖坯后块坯脱水约3两左右。
3、砖坯通过余热预烘后,为二次烟热烘坯打下良好基础,使烘干室在烘干砖坯的过程中,不会塌坯,给焙烧工提高产量打下了良好基础。
4、原主风机利用烟热烘干砖坯,再通过焙烧,风量不会增加。
5、利用余热烘干砖坯,冷却段余热抽取后,出窑砖温度不超环境温度15度。
6、砖坯通过余热预烘,二次烘干,生产湿砖坯直接进窑,不二次回潮,烘干时间长,不裂纹,砖质量好。
7、砖坯二次烘干后,水份减少,焙烧产量提高。
改造后的脱硫塔
改造后的脱硫塔和厂房
四、总结:
1、“会烘干者得天下”,隧道窑利用余热的热源进行二次烘干,砖坯干燥
质量高、含水率低,烧砖可使煤耗降低。
2、预烘砖坯,含水率降低,二次风量减少,对脱硫设备运动成本可降低,不因脱硫的处理而导致产品质量、产量降低。
3、该厂改造后,日产量提高34车约达到18万块实心砖,煤耗降低380大卡/kg,砖成品率达99%以上,使该厂迅速扭亏转盈,老板达到满意效果。
五、注意事项:
在改造或新建隧道窑中,烘干室中增加烘干室,脱硫不用风机,一定要慎重考虑,风机的选择,风道、风口的大小,要经过合理的计算和经验,方可达到最佳效果。
地址:河南省安阳市殷都区水冶镇矿务局院内
电话:137 0346 6168 林随平
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