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【辉煌六十年】煤炭生产

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通风

1956年~1957年,义棠煤矿矿井通风方式为自然通风。1958年,各生产坑口开始改进通风条件,装备机械和电力通风设备。2004年~2009年,义棠、安益、倡源煤业公司分别完善了生产矿井和新建矿井的通风系统。

凯嘉集团公司所属煤业公司逐步形成了独立、完整、可靠的通风系统。各煤业公司均采用机械通风,安装2套同等能力的主要通风装置及反风设施,每年开展一次全矿井反风演习。通风方式为抽出式。掘进工作面采用局部通风机压入式通风方式,局部通风机均实现了“双电源、双风机”和“三专两闭锁”,可自动切换。

义棠煤业公司  2004年5月,2#风井投入使用,安装2台FBCDZ54-No19主扇风机,矿井通风方式由边界式变更为两翼对角式,形成上、下组煤独立的通风系统。行人斜井、副斜井和主斜井进风,1#、2#回风立井回风。矿井总回风量6800立方米/分,其中,1#回风立井回风量4000立方米/分,2#回风立井回风量为2800立方米/分。2009年7月,无压风门投入使用。2011年1月,井下移动瓦斯抽放泵投入使用,解决了100403、100404综采工作面上隅角瓦斯超限问题。2012年9月,3#风井投入使用,风机型号FBCDZN030/B,排风量6240立方米/分~16800立方米/分,担负全矿井回风,减小了矿井通风阻力,增加了矿井总风量,;下组煤西翼移动瓦斯抽放泵投入使用,100503综采工作面瓦斯治理达标;10月,1#风井封闭停用,2#风井扩建为进风井,主要承担下组煤西翼供风量,同时解决了上组煤角联通风弊端,进一步减小矿井通风阻力,优化了矿井通风系统。主斜井、副斜井、行人斜井、2#风井成为矿井主要进风井。2013年5月,3#暗斜井贯通,解决了+610水平进风巷风速超限问题;8月,3#风井地面瓦斯抽放泵投入使用,井下移动瓦斯抽放泵停用。是年,义棠煤业公司矿井被鉴定为高瓦斯矿井。

安益煤业公司  矿井通风方式为对角式,通风方法为机械抽出式。共有5个井筒,3个进风井,2个回风井。其中,主斜井、副斜井、进风行人斜井进风,1#回风立井负责上组煤回风,2#回风斜井负责下组煤回风。1#风井位于井田北翼,主通风机为2台FBCDZ-6-№19D型对旋轴流式风机,电机功率2×200千瓦,一用一备。2#风井位于井田南翼,主通风机为2台FBCDZ-6-№19A型对旋轴流式风机,电机功率2×110千瓦,一用一备。

矿井总需风量130立方米/秒。北翼回风立井回风量70立方米/秒,通风容易、困难时期负压分别为1470帕、2384帕,等积孔分别为2.17平方米、1.71平方米,通风难易程度为容易~中等;南翼回风斜井回风量60立方米/秒,通风容易、困难时期负压分别为1127帕、1481帕,等积孔分别为2.13平方米、1.85平方米,通风难易程度为容易~中等。

掘进工作面使用FBD№6.0-2×11型和FBD№6.3-2×22型对旋轴流式局部通风机,采用直径800毫米抗静电阻燃风筒,专人负责,挂牌管理。局部通风机均实现“三专两闭锁”和“双风机双电源”,可自动切换。

倡源煤业公司  2005年8月,矿井机械化采煤升级改造开工建设初期,改造了井下通风系统,确保井下通风系统安全可靠,满足矿井建设要求。2008年6月,110101-2#顺槽全线贯通,形成首个利用矿井全风压通风的回采工作面。8月,安装了2台FBCDZ-8-№23/2×200矿用防爆对旋式轴流通风机,作为矿井主扇,一用一备,单机吸风量3780立方米/分~8460立方米/分,风压820帕~3125帕。掘进工作面使用FBD№6.0/2×15型轴流式局部通风机独立供风,回采工作面利用矿井通风系统全风压独立通风,蓄电池机车修理间、采区变电所、采区水泵房等硐室均采用独立通风。

城峰煤业公司  矿井兼并重组初期,原城峰煤矿使用一组FBCD№13/2×37千瓦通风机,风量18.2立方米/秒~43.6立方米/秒。2010年4月,安装一组FBCD №17/2×75千瓦主通风机,风量26.5立方米/秒~63.5立方米/秒。2011年,原汪沟煤矿回风井与新井回风斜巷贯通,通风系统由原主斜井、汪沟井进风和副立井回风调整为副立井、主斜井进风和汪沟斜井回风。8月,投入使用2台FBCDZ№24/2×280地面防爆抽出式对旋轴流主通风机,电机功率2×280千瓦,电压10千伏,转速740转/分,风量56立方米/秒~150立方米/秒,负压1330帕~3350帕,一用一备。采用机械抽出式通风方式,由主斜井、副斜井、专用提人立井进风,回风井回风。2012年2月,、水泵房、防火栅栏两用门等设施。2014年~2015年,矿井通风方法为抽出式,,安装2台FBCDZ-8-No24型矿用防爆式轴流对旋风机,功率2×280千瓦,双回路供电,一用一备,满足容易和困难时期矿井通风需要。采掘工作面和各类硐室等均按通风设计分配了风量,矿井通风系统完整、可靠。

青云煤业公司  2011年前,旧回风井安设2台FBCDZ№16/2×75-6型矿用防爆对旋轴流式通风机,风量1680立方米/分~3720立方米/分,负压702帕~2600帕,一用一备,电机功率2×75千瓦,转速990转/分,矿井总风量2000立方米/分。2011年9月,新井建设期间,在地面安装2组FBD-№6.0/2×15型局部通风机,分别向主立井、副立井掘进工作面供风。2012年6月,回风井主扇更换为2台FBCDZ№18/2×132型矿用防爆对旋轴流式通风机,电机功率2×132千瓦,转速980转/分,风量1680立方米/分~3720立方米/分,风压702帕~2600帕,一用一备。矿井总风量2900立方米/分,满足矿井建设需要。2013年5月,按照矿井初步设计要求,选用了2台FBCDZ№26/2×280-8型矿用防爆对旋轴流式通风机;9月,主副立井贯通,主立井安设了吊盘、挖设了临时风硐、安设了2台FBCDZ№16/2×75-6型矿用防爆对旋轴流式通风机,新井区域通风由副立井进风、主立井回风,形成了全负压通风系统,矿井总风量2200立方米/分。2014年10月,南回风大巷贯通,为保障通风系统合理稳定,密闭了贯通地点,保持原有通风系统;12月,南轨道大巷贯通,根据通风系统调整方案,新旧井合并为一个通风系统,拆除主立井2×75千瓦主扇风机,调整了FBCDZ№26/2×280-8型矿用防爆对旋轴流式通风机。主副立井进风,回风立井回风,矿井总风量4500立方米/分。2015年4月,南运输大巷贯通,根据矿井初步设计及通风调整方案,调整了矿井通风系统,形成完整的通风系统。,主立井和副立井进风,回风立井回风。采用2台FBCDZ№26/2×280-8型防爆对旋轴流式通风机,一用一备,配套YBF560-8型电机,电压10千伏,功率2×280千瓦,转速740转/分,矿井总风量4900立方米/分。掘进工作面采用局部通风机压入式通风,选用FBD-№6.0/2×15型通风机,吸风量280立方米/分~370立方米/分。回采工作面采用全风压通风。井下采掘工作面、采区硐室均采用独立通风系统。

瑞东煤业公司  ,通风方法为机械抽出式。选用2台FBCDZ-10-№30(B)型防爆对旋轴流式通风机,配套YBF630-10型电机,功率为2×355千瓦,电压10千伏,双回路供电,一用一备,满足容易困难时期矿井通风需要。井下风门、风桥、密闭、调节风窗等通风设施完善、可靠。

采掘工作面和采区硐室等均按照通风设计分配了风量,掘进工作面采用FBD№5.6/2×11局部通风机压入式通风,采用双风机、双电源和“三专”供电,全部按规定测试了安全性能,矿井通风系统稳定良好。


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